Optimisation d’un filtre CEM à l’aide d’un modèle quadripolaire pour un
système d’entraînement à vitesse variable
Chaiyan JETTANASEN
1
- Jérôme GENOULAZ
2
Christian VOLLAIRE
1
- François COSTA
2,3
(
1
): Laboratoire AMPERE, UMR 5005, Ecole Centrale de Lyon, 69134 Ecully
(
2
): Laboratoire SATIE, UMR 8029, Ecole Normale Supérieure de Cachan, PRES UnivSud,
94230 Cachan
(
3
)IUFM Créteil, Université Paris 12
E-mail:
Résumé. L’utilisation du filtre CEM passif est
toujours une des approches envisageables pour la
réduction des perturbations électromagnétiques
conduites dans des systèmes d’entraînement à vitesse
variable. Aujourd’hui, la réalisation de ce type de
filtre est encore basée sur une approche de type
« essai-erreur » ; il est dimensionné en considérant
l’impédance interne de la source de perturbations et la
charge du système, égales à 50Ω, ce qui n’est pas
forcément adapté au système réel. Cet article va donc
présenter une méthode d’optimisation d’un filtre de
mode commun (MC) à l’aide du modèle quadripolaire
des perturbations conduites de MC en tenant compte
des vraies impédances de la charge et de la source du
système. L’efficacité du filtre optimal sera déduite de
la comparaison entre le niveau des spectres mesurés et
le gabarit de la norme en vigueur.
I. INTRODUCTION
Suite au progrès technologique des semi-conducteurs,
la fréquence de découpage du convertisseur statique
généralement utilisé dans un système complexe de
variation de vitesse augmente. Ceci engendre un
niveau significatif de perturbations
électromagnétiques dans le système, notamment le
MC qui est généré par l’effet du couplage
électrostatique associé à une valeur de dv/dt élevée [1,
3]. Pour réduire les perturbations conduites de MC qui
sont la source majeure du vieillissement prématuré
des systèmes [3], plusieurs approches classiques et
novatrices sont proposées et étudiées. Jusqu’à présent,
le filtre passif de type passe-bas est encore un bon
candidat pour minimiser les perturbations. Ce filtre de
MC peut être inséré soit à l’entrée de l’onduleur soit à
la sortie. Cependant, en réalité, il est très souvent
intégré à l’entrée de l’onduleur, là où son insertion est
neutre vis-à-vis d’autres équipements électriques. Il
pourrait également réduire les perturbations dans
d’autres parties du système d’entraînement (dans le
câble ou dans le moteur) si ses éléments sont de
valeurs suffisamment grandes. Afin de réduire
efficacement les perturbations en utilisant le filtre de
MC, il faut optimiser les valeurs de ses éléments.
L’objectif de cette optimisation est d’obtenir un filtre
à valeurs minimales des composants pour réduire son
volume, son poids et son coût. L’efficacité du filtre
peut être simplement définie en comparant les
résultats obtenus à la norme en vigueur, par exemple,
MIL-STD-461E (norme militaire), DO-160D (norme
aéronautique). D’une part il est nécessaire d’assurer la
sûreté de fonctionnement du système complet en
respectant le gabarit des normes et d’autre part il
devient envisageable de répondre au besoin des
applications aéronautiques en diminuant le coût et le
poids des systèmes embarqués.
Dans cet article, le banc d’essai utilisé sera dans un
premier temps présenté. Dans un deuxième temps, la
validation du modèle quadripolaire des courants de
MC dans le système avec un filtre CEM passif sera
confirmée en comparant les résultats de la mesure et
du calcul. Dans un troisième temps, le filtre optimal
sera traité. Pour finir, les résultats des courants de MC
avec insertion de notre filtre optimisé seront illustrés
et discutés. Les résultats seront de plus comparés avec
ceux obtenus par le filtre commercial pour montrer
l’avantage d’optimiser le filtre en considérant les
impédances du système en termes de volume et de
masse.
II. SYSTEME ETUDIE
Pour valider la méthode d’optimisation proposée qui a
été commencée dans [2], puis développée pour une
gamme plus large de fréquences dans [3], un banc
expérimental a dû être conçu. Ce banc est constitué
d’un RSIL, d’un redresseur à diodes, d’un câble
d’interconnexion d’un mètre, d’un onduleur de
tension, d’un câble de cinq mètres pour alimenter le
moteur, et d’un moteur asynchrone. Le schéma
simplifié de ce banc d’étude est représenté sur la
Fig.1. Ce système a déjà été modélisé en MC dans