
C) Etude de la boucle interne 1 : "Régulation en courant"
Nous nous intéressons à présent au montage suivant :
Nous réalisons une régulation en courant avec un montage à trigger de Schmidt. Cela nous permet
d'éviter d’absorber un courant trop déformé (notamment les pics de courant de la capa) et absorbé
un courant bien sinusoïdal. C’est pour cela qu’on absorbe un courant redressé avec la commande en
sinusoïde redressé. Afin d’avoir un courant absorbé total sinusoïdale avant le pont.
Si le courant est asservi à la forme d’un sinus redressé il sera, vu du réseau, un courant « propre »
sans harmonique. Le « pas » de connexion est celui du hachage du MOS modulo l’épaisseur du
trigger hysteresis. Le ΔI ne peut pas être trop faible car sinon le MOS commute beaucoup et
engendre beaucoup de pertes par commutations, pour une précision pas toujours indispensable.
A ΔI minimum on a en quelque sorte une régulation plus fine car cela correspond à la mise en
conduction du transistor lorsque le courant I passe en dessous de Icons. On a une commande du
transistor en MLI. On a donc un courant qui ressemble bien à une sinusoide redressée.
Mais lorsque ΔI est grand c’est le contraire, on a une mise en conduction un peu trop tard ce qui fait
revenir à une forme de courant comme dans 1) et la tension Usmoy diminue.
ΔI est limité car on a besoin d’un Imin pour commander le transistor (car il faut que le Vgs dépasse un
certain seuil pour permettre au courant de passer entre le drain et la source). Mais surtout on a
beaucoup plus de commutations du transistor ce qui augmente les pertes par fréquence.
Nous remarquons que le TDH reste inchangé par rapport à l'essaie précédente, cependant le facteur
de puissance est bien meilleur car I est en phase avec le secteur.
En diminuant Rc, on a un TDH plus faible mais la tension de sortie diminue fortement (U=RI). Il sera
nécessaire par la suite de réguler en tension pour avoir une tension de sortie constante quelque soit
la charge.
Intérêt : peu de perturbations harmoniques, présence régulation et meilleur facteur de puissance
Défauts : piloté en courant, limites rapides sur la régulation du au fonctionnement du boost et
tension de sortie pas fixe.