
Résumé
RESUME
Les machines à courant alternatif (MAS, MSAP) sont aujourd'hui largement utilisées
dans le domaine des entraînements à vitesse variables de hautes performances.
Pour avoir des réponses à dynamiques élevées et un contrôle fin du couple, la machine
doit être alimentée par des courants sinusoïdaux. Ceci peut être réalisé à l'aide d'un onduleur de
tension contrôlé en courant, où on utilise les techniques à hystérésis. Cependant, certaines de ces
techniques délivrent des fréquences de commutation élevées et des dépassements de la bande à
hystérésis.
Dans ce travail, une nouvelle technique à hystérésis est présentée, elle permet de réduire
considérablement la fréquence de commutation, et les dépassements de la bande à hystérésis.
Après avoir modélisé le système d'étude, constitue de l'association commande vectorielle
des deux machines (MAS, MSAP)-onduleur de tension, la synthèse d'un régulateur PI
conventionnel et son application à la régulation de notre système d'étude sont présentés.
L'introduction du régulateur conventionnel dans la chaîne de commande éprouve des
difficultés à prendre en charge les changements des conditions de fonctionnement, de plus, ce
type de régulation n'est applicable qu'aux systèmes linéaires.
Pour résoudre ces problèmes, nous avons introduit un régulateur flou, dans la commande
du système d'étude. Les résultats de la simulation montrent d'une part, la robustesse de ce
régulateur vis-à-vis de la variation de la dynamique du système à commander, et d'autre part, en
comparaison avec régulateur conventionnel, a un temps de réponse plus rapide.
L'autre avantage de la logique floue réside dans l'élimination des harmoniques et les
dépassements lorsque on substitue l'hystérésis classique à trois niveaux par un contrôleur flou
appliqué à la commande des deux machines (MAS, MSAP).
La dernière partie de ce travail est consacrée au contrôle indirect des courants par la
technique de commande directe du couple (DTC) associée à un régulateur d'hystérésis flou, les
résultats de la simulation confirment la validité de ce régulateur flou du point de vue de la
fréquence de commutation.