également rejeté, a été remanié pour aboutir au type IIA, présenté en
avril 1942. Le nouveau projet était de conception plus traditionnelle,
avec 2 moteurs dans des nacelles placés sur les ailes, entrainés par des
hélices a quatre pales. Le projet est ambitieux, car les ingénieurs ont
prévu de fusionner l'arrières des nacelles moteurs avec l'aile, afin de
réduire la trainé de celles-ci. Mc Donnell prévoit un appareil capable
d'atteindre la vitesse de 760 km/h en mai ntenant un poids brut de 8440
kg, celui-ci atteindra plus tard 9070 kg. En septembre 1940 l'USAF
accorde un contrat de 1.500.000 dollars pour 2 prototypes, un modèle de
soufflerie et les données technique, a ce moment le type IIA a été
désigné sous le nom de Mac Donnell XP-67. L'appareil est destiné à avoir
un cockpit pressurisé, ce qui est une innovation pour l'époque. Un
certain nombre de configurations d'armement ont été examinées, dont 6
mitrailleuses 12.7 mm, 4 canons de 20 mm et même un canon de 75 mm, avant
que la solution de 6 canons de 37 mm ait été choisie. Deux groupes
moteurs Continental XI-1430-1 en V inversé et dotés de turbocompresseurs
sont choisis. Le Mac Donnell XP-67 de conception révolutionnaire,
nécessite de nombreux essais aérodynamiques en soufflerie, car le
revêtement des ailes doit être parfaitement lisse afin de garder sa forme
laminaire. Ces essais en soufflerie font découvrir des problèmes de
refroidissement moteur par le biais du flux d'air des nacelles-moteur,
des problèmes qui finalement ne seront jamais entièrement résolu. Des
difficultés ont également été rencontrées dans l'obtention des moteurs.
Le premier Mac Donnell XP-67 est prêt pour les essais au sol, le 1er
Décembre 1943, même s'il n'est pas encore prêt pour le vol. L'avion était
équipé de moteurs General Electric XI-1430-17/19 D-23 à
turbocompresseurs. Sans l'équipement de pressurisation ou armement dans
le prototype. Le 8 Décembre, l'avion a été endommagé par un incendie dans
les deux nacelles moteur, causé par un défaut de fonctionnement du
collecteur d'échappement. Le 6 Janvier 1944, les dommages ont été réparés
et le Mac Donnell XP-67 a effectué son premier vol. Cependant, le vol, se
termina au bout de six minutes en raison de difficultés avec les moteurs
expérimentaux . Après qu'un certain nombre de modifications eurent été ap
portées aux installations motrices, deux vols d'essai ont été effectués .
Au quatrième vol, le moteur brula lorsque les moteurs ont été
involontairement poussés à fond . À ce moment-là, il devient évident que
le Mac Donnell XP-67 a été freiné par un grave manque de puissance . Les
moteurs ont seulement de délivrer 1060 cv bien en deçà de leurs promesses
de 1350 cv . Au retour du prototype à l'usine, les conduits de
refroidissement des moteurs ont été retravaillés . Plusieurs problèmes
ont été réglés au cours des vols d'essais, mais les moteurs continuent à
être handicapés par leurs surchauffes chroniques entrainant l'incapacité
à fonctionner comme prévu . L'avion atteint une vitesse maximale
confirmée de 652 km/h, ce qui été loin de ses promesses de 760 km/h, et
n'avait rien de plus par rapport à d'autres chasseurs en service à
l'époque .
Le 6 Septembre 1944, le moteur de tribord du prototype a pris feu au
cours d'un vol d'essai . Le pilote, EE Elliot, exécute un atterrissage
d'urgence et l'incendie endommage gravement le fuselage, le moteur, la
nacelle, et l'aile tribord, une évaluation post-feu déclare l'avion en
perte totale . La destruction de l'unique prototype de vol, a porté un
sérieux revers à l'ensemble du programme Mac Donnell XP-67 . Les
dirigeants de l'Armée de terre ont décidé de réévaluer le programme, pour
en fin de compte se rendre compte que le Mac Donnell XP-67 ne donnait